基层动态:从点滴做好节能降耗
- 今年是标准公司“十一五”计划的开局之年,为贯彻落实公司的工作方针,建设节约型企业,实现产销13亿元,利润总额增长15%的目标,公司党委发出了开展“节能降耗,降低成本,党员带头做贡献”活动的动员令。在这次活动中,标准股份西安工厂各车间、部门积极响应,均拿出了节能降耗的实施方案,并在实际工作中得到了落实。
走进西安工厂装配分公司,“节约光荣,浪费可耻”这八个字就迎面而来,这个理念不仅铭刻在员工们的心坎上,更闪现在每个人的行动中。就连十分钟的工余休息时间,各生产线都有专人负责关灯拉闸;在采光条件充足的情况下,非生产线少开灯或者不开灯;水池也有了专人负责,过去经常出现的“长流水”的现象不见了。这些都是身边的小事情。在工作中,各生产小组针对自己的特点,开动脑筋,积极想办法;配件组把流水线上的组件不良品,进行重新修理、组装,变不良品为合格品甚至优良品;生产流水线提高整机装配质量,把百元工废降低到最低点。
为了把成本降到最低点,装配分公司在党员同志的带动下,发动群众针对生产过程中使用的“油多”、“布多”、“工具多”的特点,寻找节能降耗的突破口,提出了进一步改进的措施:一是煤油的二次利用。清洗装配油运转过滤网的煤油,用于机壳分公司机壳加工;二是机油的多次过滤使用。包缝机、双针机油运转用过的机油可用于平缝油运转。平缝油运转定期更换的油沉淀后可用于研磨齿轮;三是提高整机装配质量,加强巡检工作,减少机器试机消耗;四是精心操作,延长使用时间,降低工具消耗。
这些措施实施后,2006年第一季度装配分公司的辅料消耗由过去的24.31%下降至21.88%;机油、煤油消耗由过去的4.18元/台降至3.97元/台,工具类由过去的0.77元/台降至0.72元/台。这里仅仅是一个车间一个季度取得的节能效果。
目前,节能降耗这项工作正在标准公司有声有色地进行中,各个生产单位都创出了各自特色的做法,员工们在工作中处处都关注节约,由节约产生的经济效益正在日见成效。