宝石公司“小改小革”劳动竞赛活动
宝石公司在营造节能减排劳动竞赛全员参与的氛围中,从一滴水、一块布、一度电入手,集思广益,动员和鼓励各车间班组以及全体员工,积极开展各项涉及节能减排的技术改革和技术创新的“小改、小革”活动,把创新和本职工作有机地结合起来,并变成员工们的自觉行动,其中不乏好的点子:
一是以毛巾替代水纱布。将水纱布改为毛巾,在擦完后进行洗涤,晾干后继续使用。使用毛巾循环利用代替原先的水布,可使公司每年少产生含油废弃物5吨,而且使用毛巾循环利用的费用只有使用水纱布的1/3,每年可为公司节约成本3万多元。
二是提高柴油利用率。在烘干机壳、铝件时,燃烧柴油加热烘箱内的空气到240℃,烘干机壳、铝件表面的水分,该工序消耗的柴油相当多,而烘箱保温密封好坏直接关系到柴油的利用率。每天早上提前10分钟预热烘箱(7:50开始燃烧柴油)、中午合理安排就餐连续生产,可以减少80分钟柴油燃烧的时间,这样可以节约13.3%的柴油的消耗。同时对烘箱的保温隔热、密封性进行改造,完善烘箱热量的保温隔热性能。减少5%的热辐射等的消耗,每年可以节约9.93吨的柴油消耗。同时,也减少了燃油废气的产生。
三是用数控代替普通铣。将车间使用的25台C620-1B普通铣床更新为5台XK1632数控铣床。以年工作330天计算,可以节约电能21.648万千瓦小时,折合标煤26.6吨;可以节约电费14.066万元;精简员工15人,按1.5万元/人年计算,可以节约加工成本22.5万元。
节能减排活动,增强了员工与企业共度难关的主体意识;“金点子”劳动竞赛,让处于困境中的企业展现出无比的活力和光彩。近年来,宝石公司先后投巨资进行环保节能设备改造:建立废水处理设施、控制用电能耗、改造废水处理循环设施等。去年,公司实现了每万元产值综合能耗大大低于2006年全区规模以上工业万元产值综合能耗平均指数。