工业缝纫机
信息资讯
缝纫客APP安卓
扫二维码加客服微信
导航:

宝石GEMSY缝纫机电动缝纫机维修教程

宝石GEMSY缝纫机电动缝纫机维修教程

一、基本情况

目前我公司生产某客户2316长款等多款羽绒服,该羽绒服属于内销产品,生产工艺要求较高,产品下线必须落实全检,在实际生产过程中存在部分工序要求达不到客户需求,导致流水线生产不畅,经常退货、返工,已经严重影响了车间的生产进度和客户的交期,车间多次进行调试设备,都没有达到理想的效果,后在技术中心的指导和帮助下,尝试使用滚轮压脚在羽绒服生产中的作用,改善工艺难点,我们选定难点工序,大胆尝试,机修工、组长、操作工协同攻关,第一个压脚尝试成功后,后逐步推广到其他工序,在多款羽绒服生产过程中取得了很好的效果,质量得到客户的认可,效果明显提升,目前整个车间在用特殊压脚有52个,特殊压脚配合包边器使用4个。


二、具体使用情况

1.滚轮嵌条压脚

这款羽绒服下摆有嵌绳工序,传统的做法是用拉筒将棉绳和包边条拉成嵌条,再用单边压脚将后片、嵌条、里布条暗勾在一起,整个拼下摆分三道工序完成,历经三人之手,费时费力,产品品质得不到有效的保证,现使用滚轮嵌绳0.3压脚配合包边器,将拉嵌条、暗勾大身、里布条一次成型,只需要1个人就能完成上述三道工序,而且嵌绳无漏毛,下摆不起扭,不打扞,光滑顺直,外观效果十分漂亮,劳动效率提高200%以上。


2.滚轮平压脚

在做帽沿工序中,由于里帽沿面含30克棉,导致在正面压线过程中容易起皱、打扞,质量问题突出,客户不认可,影响整条流水线进度,后车间机修工改用同步车后,虽有所改观,但效果不理想,打扞不间断出现,需要操作工用手在机器前面拉一把,质量才能过关,严重影响小组进度,操作工稍拽不到位,质量立马波动,客户还是不能接受,后在质量技术中心指导下,改用0.6滚轮压脚,经过调试,解决了起皱、打扞的问题,而且效率提高40%,质量无波动,得到客户的认可。


3.双针机滚轮压脚

在绗羽绒服门襟装饰条的工序中,采用是普通双针机进行压线,导致门襟条线迹不美观、门襟条起扭、变形等质量问题,客户不接受,我们改用双针机滚轮压脚,能有效解决上述质量问题,压出来的门襟条线迹美观,不起扭,而且操作工在操作过程中,不需要再用手在前面进行拽拉,降低了劳动强度、提高了劳动效率。



4.船型滚轮压脚

一般棉服的帽中与帽侧都进行了绗棉,因棉花有一定的高度,在帽中与帽侧的拼缝过程中,原先采用的塑料船型压脚,由于帽中和帽侧都有棉花,在拼缝过程中压脚与棉花的摩擦系数大,出现走不动,易出现打扞、错位等现象,在实际生产中效率不高,质量问题频发,我们通过改用船型滚轮压脚,减少压脚与棉花的摩擦阻力,使压脚在棉花上“行走”非常顺滑,解决了生产过程中的打扞、错位的等质量问题,劳动效率提高了35%,并且质量稳定,无返工。


5.同步车0.6左挡板压脚

在压羽绒服门襟条加工过程中,压门襟0.6线原先使用普通无挡板同步车压脚,操作人员在操作过程中,完全凭借熟练程度来控制0.6止口线,易出现止口宽窄不均匀、漏毛等现象,因此部位为衣服的一号部位,质量要求较高,不允许有起扭、宽窄、漏毛等现象发生。我们通过采用特殊0.6左挡板同步车压脚后,对工艺的难度大大降低,0.6压线宽窄一致,无起扭现象,劳动效率也有所提升,新员工进行简单培训就能做出宽窄一致的产品,取得客户满意的同时方便生产小组人员协调安排。

6.滚轮0.3窄压脚在上拉链工序中,需要先将拉链暗勾在里襟上,由于拉链+里襟面料较厚,用普通0.3压脚容易起皱,出现长短问题,我们改用铁滚轮0.3压脚后,发现做出的成品有漏线的情况,质量达不到要求,后选择使用白色塑料滚轮0.3窄压脚后,解决了起皱、长短问题,操作工也无需用手再去拽、拉,做出来的成品平整、不起扭,达到客户生产要求,操作工的劳动强度也大幅降低。

7.拉织带滚轮压脚+平车T9挡边压脚组合

在生产肯豆款羽绒服过程中,因下摆是翻压1公分松紧。在暗勾松紧过程中采用普通的平压脚是无法完成,松紧会在压脚下摆动,不固定,会导致松紧不顺直,导致整个下摆不顺直,需采用其他方式将松紧条进行固定,我们采用拉织带滚轮压脚后,可以将松紧固定在压脚相应的位置而不跑偏,暗勾在下摆上很轻松。在翻压过程中,普通的止口压脚达不到1公分,从而无法将1公分的松紧卡在压脚里面,会导致压线止口过窄或滑针,劳动效率大大降低,采用平车T9挡边压脚,它可以将松紧整个卡在压脚里面,压线非常标准,无返工,劳动效果也得到了提升。

8.塑料滚轮0.6窄压脚(网红压脚)在拼外袖的工序中,羽绒服的面料较软,袖山的弧度较大,操作人员动作不到位,易出现打杆,吃势不均匀等质量问题,我们改用塑料滚轮0.6压脚,能有效降低工艺难度系数,打杆、起扭问题得到彻底解决,降低了工艺难度,此道工序对操作工的要求也大大降低,不再需要熟练机工就能操作,做出来的产品轮廓分明,圆弧顺畅,达到工艺质量要求。此款压脚还可以用在其他拼缝过程中,因为橡胶滚轮配合铁氟龙压脚皮,大大减少了布料与压脚的摩擦力,使再薄的面料也不起扭、打杆,拼缝的效果十分明显,尤其适用在棉袄、羽绒服的拼缝过程中,效果看得见。

该款压脚也可以配合飞机定规,对压0.6止口线的效果也是十分明显的,这款压脚使用的场合非常广泛,目前车间有35只在使用,效果都非常明显,也深受操作工的欢迎。这款压脚也是抖音短视频上刚推出的一款网红压脚,车间在技术中心的推荐下,积极安排机修工、组长全力配合调试机器,操作工配合使用,取得了良好的效果,一款压脚从推出不到一个月,被车间广泛使用,成就了这款羽绒服的高品质。

三、使用效果对比

经过一段时间使用情况,我们进行了对比分析,得出滚轮压脚能够明显改善生产工序中的难点,提高产品的品质,提高劳动效率,具体分析如下:

优势:

1.使用小工具的工序,总体质量大幅度提升,尤其是羽绒服生产,得到厂家的认可;

2.使用小工具的工序劳动效率都有所提高, 大部分工序可达到30-40%,部分工序可以达到200%;

3.减少了常规压脚使用数量,常规塑料压脚一般不耐磨,3-4天就要进行更换,滚轮压脚橡胶轮更换周期为15天,麻花轮更换周期为2个月,从而节约了生产成本。

4.使复杂的工序简单化,部分压脚能够合并工序,提升效率,增加了操作工的积极性;

5.降低了操作工的劳动强度,因为面料比较薄,生产羽绒服一般的工序都要用手在机器前面进行拉、拽,采用了滚轮压脚后,一般的工序就不需要用手进行拉、拽,有些工序甚至可以实现一脚到头。

劣势:

1.羽绒服工序较多,需要的特殊压脚的种类也较多;

2.因部分滚轮压脚滚轮与压脚面不在同一平面上,容易出现起针不上线的现象,需要机修工认真调试,后道工序要加强对上道工序的检验,确保正常滚轮压脚能正常使用;

3.因羽绒服面料毛絮较多,容易使毛絮会经常缠绕在滚轮上,导致滚轮卡死不转,影响使用效果,建议给操作工配一把小螺丝刀,便于操作工随时清理裹在轮子中间的线毛的,提高滚轮压脚在实际生产中使用效率。

4.因大多数滚轮是塑料制品,加上机器上的牙齿又是铁的,在长期的使用过程中,易将塑料轮磨坏,从而导致滚轮压脚达不到理想效果,需要更换塑料(尼龙、铁)轮,会带来一定的成本。

四、几点思考

1.小工具的使用确能使服装加工工序变简单,使复杂的工序简单化,我们要坚定信心,确保能用尽用,优化流水。

2.模板和小工具的推广需要多方力量支持,技术中心起到龙头作用,车间的支持不可缺少,尤其是车间主管的认识高度和车间机修工、组长水平高低,直接决定了一款模板和小工具能否推行下去和行走的远度。

3.技术中心要加大新技术的推广,加大模板和小工具在服装加工中具体落地见效,切实提高模板小工具的使用率,为企业参与市场竞争提供坚强保障;

4.积极参与市场调研,多学习先进服装制造企业的管理经验,模板、小工具使用经验,并能消化吸收,为我所用,提升企业加工品牌,提高企业市场竞争能力。
缝纫客APP
更多信息请下载安装 缝纫客APP(安卓)查看
手机扫一扫下方二维码